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醚化反應(yīng)釜溫度控制改良方案

發(fā)布日期:[ 2014年2月19日 ] 共閱[ 3867 ]次

1 醚化反應(yīng)釜的溫度控制現(xiàn)狀

目前國內(nèi)所有醚化反應(yīng)釜裝置生產(chǎn)廠家都已采用 DCS系統(tǒng)對生產(chǎn)實(shí)行監(jiān)控,國內(nèi)DCS系統(tǒng)占主 流,國外DCS系統(tǒng)也有幾家,但都未實(shí)現(xiàn)對整個(gè) 流程的自動控制,基本仍處于手動控制狀態(tài) 。 原因大致有以下幾點(diǎn):

a.生產(chǎn)廠家裝置規(guī)模較小,自控投資較少;

b.整體工藝裝置設(shè)計(jì)時(shí)自控設(shè)計(jì)不完善,沒 能按照全自動要求的水平來設(shè)計(jì),很多影響控制 的重要參數(shù)沒有引入到DCS中;

C.生產(chǎn)工藝為間歇加料逐級反應(yīng),反應(yīng)過程 干擾因素較多,當(dāng)多個(gè)釜同時(shí)運(yùn)行時(shí)反應(yīng)釜之間 耦合嚴(yán)重;

d.熟練的、有責(zé)任心的操作工在整個(gè)反應(yīng)過 程中憑經(jīng)驗(yàn)很容易完成操作;

e.儀表白控維護(hù)人員較少,自控閥門及儀表 等設(shè)備維護(hù)跟不上。

隨著人力成本的上升、對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的 提高,企業(yè)對由DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全自動生產(chǎn)控制的 需求也越來越高。山東HD公司纖維素醚項(xiàng)目的 醚化反應(yīng)釜溫度控制中,采用了和利時(shí)自動化有限公 司開發(fā)的專家控制系統(tǒng),此系統(tǒng)包括自動精密加 料、自動升溫及恒溫控制等,在現(xiàn)場投運(yùn)的效果在 國內(nèi)已處于水平。

2 醚化反應(yīng)釜的工藝流程簡介

涉及到醚化反應(yīng)釜的醚化反應(yīng)過程即醚化I一Ⅲ 過程。不同型號的產(chǎn)品工藝過程有所不同,主要 體現(xiàn)在加料量、升溫時(shí)間、恒溫溫度和恒溫時(shí)間 上。以某一型號的纖維素醚為例,醚化反應(yīng)釜的工藝 流程如圖1所示。

生產(chǎn)工藝過程大致如下:

a.化堿。在化堿釜(圖1中未畫出)中將片 堿升溫融化。

b. 堿化。將化堿釜中液堿打人醚化反應(yīng)釜,加入 溶劑,加粉碎棉,噴淋。

C.醚化I。抽真空一0.04MPa,加入環(huán)氧丙 烷,冷攪拌40min,溫度控制在24% ;升溫至 T1℃=, 時(shí)間t1min;恒溫控制T1℃,計(jì)時(shí)t2h。

d. 醚化Ⅱ。加人氯甲烷,升溫至T2℃ ,時(shí)間 t3min;恒溫控制 T2℃,計(jì)時(shí)t4h。

e.醚化Ⅲ。升溫至 T3℃ ,時(shí)間t5min;控制 在 T3℃,計(jì)時(shí)t6h。

3 醚化反應(yīng)釜溫度控制的特點(diǎn)

由醚化反應(yīng)釜的工藝流程可知,醚化反應(yīng)釜的溫度控 制分為升溫階段控制和恒溫階段控制。

升溫階段要求在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將釜溫升 到所要求的溫度。升溫時(shí)間過短或過長對醚化反 應(yīng)都會產(chǎn)生不良影響,造成化學(xué)反應(yīng)不充分或過 反應(yīng),影響到產(chǎn)品質(zhì)量。升溫過程主要控制兩個(gè) 目標(biāo):升溫時(shí)間和升溫溫度。

恒溫階段要求將釜溫控制在設(shè)定值士l℃內(nèi)。 釜內(nèi)溫度通過熱水(90℃左右)、循環(huán)水( 30~ 40℃)和冷水(7℃左右)交替循環(huán)控制來實(shí)現(xiàn)。 熱水用于升溫,循環(huán)水用于正常降溫,冷水用于緊 急降溫。執(zhí)行器為熱水進(jìn)出口電磁閥,循環(huán)水進(jìn) 出口電磁閥,冷水進(jìn)出口電磁閥,總管道主路、旁 路調(diào)節(jié)閥。

在整個(gè)醚化過程中釜溫控制的難點(diǎn)是醚化 Ⅱ階段,原因是醚化Ⅱ階段加入氯甲烷,化學(xué) 反應(yīng)比較激烈,不好控制。醚化Ⅱ階段詳細(xì)過 程如圖3所示。

醚化Ⅱ升溫過程分兩個(gè)階段,前一階段為吸 熱階段,后一階段為放熱階段。恒溫階段也分為 兩段,前一階段為反應(yīng)劇烈階段,后一階段為反應(yīng)平緩階段。對象特性在升溫過程和恒溫階段均會發(fā)生較大改變。

升溫過程的吸熱階段直接通熱水快速升溫, 到放熱階段由于釜內(nèi)化學(xué)反應(yīng)開始變得激烈,會 釋放大量的熱,此時(shí)停止加熱,靠夾套內(nèi)熱水溫度 及自身化學(xué)反應(yīng)放熱升溫。有時(shí)化學(xué)反應(yīng)可能劇 烈一些,溫度和壓力上升比較快,這時(shí)將用循環(huán)水 來降溫,必要時(shí)用7℃水進(jìn)行緊急降溫。升溫階 段控制的好壞關(guān)鍵是停止通入熱水時(shí)間控制得是 否合適,停止通入熱水要選擇在醚化反應(yīng)釜由吸熱變 為放熱這個(gè)時(shí)間段。

恒溫階段前期化學(xué)反應(yīng)較劇烈,大約持續(xù) 25 min,該階段比較難控,利用循環(huán)水降溫比較頻繁, 后期化學(xué)反應(yīng)已基本完畢,溫度趨于平穩(wěn)。如果溫 度上升過快,將采用7℃水緊急降溫。如果降溫過 度,將通人熱水將溫度升上來。正常操作應(yīng)該是通 過循環(huán)水即可實(shí)現(xiàn)釜溫在允許的范圍內(nèi),出現(xiàn)冷水 緊急降溫和熱水升溫說明操作不合理。

醚化反應(yīng)釜控制是一個(gè)比較典型的批處理控制, 一個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)周期大約13h。醚化反應(yīng)釜每次生產(chǎn)的 產(chǎn)品型號根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃而定。

4 醚化反應(yīng)釜溫度控制方案的優(yōu)化

4.1 溫度控制優(yōu)化

分成產(chǎn)品選擇、恒溫控制、升溫控制優(yōu)化,以 及升溫預(yù)測和提前干預(yù),滿足升溫時(shí)間要求。 針對升溫過程及恒溫過程利用先進(jìn)控制中的模糊 技術(shù),讀取歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,同時(shí)對操作人員 的控制思路進(jìn)行了模擬分析,總結(jié)出一套自整定 模糊預(yù)測控制策略,根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的工藝邊界條 件進(jìn)行相應(yīng)的操作溫度控制。引入溫度變化率和 壓力變化率,限制和干預(yù)升溫時(shí)間。該模糊控制 并不是嚴(yán)格意義上的模糊控制,缺少數(shù)學(xué)推導(dǎo)過 程,是從工程解決問題角度上設(shè)計(jì)的。

產(chǎn)品選擇:以前的操作,需要根據(jù)不同型號產(chǎn) 品設(shè)置很多相關(guān)參數(shù)。優(yōu)化后,只需要選擇產(chǎn)品 型號,相關(guān)所有參數(shù)就會自動顯示在畫面上,并可 人工修改保存,下次再選擇該型號產(chǎn)品時(shí)即這次 修改后的數(shù)據(jù)。這樣既避免了輸入錯(cuò)誤,又減輕 了操作人員的勞動量。參數(shù)設(shè)置如圖4所示。

醚化前恒溫控制:24℃恒溫,當(dāng)循環(huán)水溫度大 于25℃時(shí)(夏季),用冷水作為減溫水,其他季節(jié) 用循環(huán)水作為減溫水。

升溫控制:用熱水作為加熱水,循環(huán)水作為減 溫水。

a.開熱水,當(dāng)溫度升到離目標(biāo)值8℃(注季 節(jié)會造成循環(huán)水溫度偏差,循環(huán)水溫度為30℃ 時(shí),該值為9℃;循環(huán)水溫度為40℃時(shí),該值為 IO℃)時(shí),首次開3min,停5min觀察。

b.如果升溫率大于0.3,說明溫度升高太 快,需要開lOs冷水,停3min觀察。

c.優(yōu)化算法會自動計(jì)算升溫時(shí)間并與升溫 目標(biāo)比較,實(shí)時(shí)調(diào)整循環(huán)水,讓升溫時(shí)間等于目標(biāo) 升溫時(shí)間;實(shí)時(shí)計(jì)算T1(升溫總時(shí)間)= T2(剩余 時(shí)間)+ T3(升溫用時(shí));K(升溫率)×L(剩余時(shí) 間)+ T3(升溫用時(shí))與T1(升溫總時(shí)間)實(shí)時(shí)比 較。

d.醚化恒溫控制:時(shí)間到加上溫度離目標(biāo)值 為l℃時(shí),進(jìn)入恒溫階段。根據(jù)恒溫目標(biāo)值,偏差 1℃和溫度變化率,實(shí)時(shí)計(jì)算K(升溫率)×T2 (lOmin時(shí)間)與溫度目標(biāo)值比較,很l℃開lOs循 環(huán)水,停3min;低1℃,開lOs熱水。恒溫保護(hù):溫 度很過目標(biāo)值+0.8℃時(shí),變化率大于0.05,開循 環(huán)水,起到溫度變化率或壓力變化率反向時(shí)才關(guān), 停3min;變化率低,溫度低于目標(biāo)值+0.8℃時(shí), 開lOs熱水,停3min。溫度很過目標(biāo)值+1.1℃ 時(shí),開循環(huán)水,到溫度變化率小于0.005時(shí)才關(guān)。 醚化Ⅱ過程中步需要控制住溫升速率。其 余與普通溫控?zé)o二樣。

4.2 循環(huán)水溫度檢測優(yōu)化

因循環(huán)水溫度在整個(gè)調(diào)節(jié)過程中是關(guān)鍵因 素,其溫度會影響調(diào)節(jié)效果,必須測量循環(huán)水進(jìn)水 溫度。夏天溫度太高,部分調(diào)節(jié)不起作用;冬天溫 度低,調(diào)節(jié)方式不同。所以必須穩(wěn)定循環(huán)水溫度 或檢測穩(wěn)定循環(huán)水溫度,優(yōu)化方案如下:

a.用冷水控制循環(huán)水溫度在24~30℃之 間;

b.如上述穩(wěn)定循環(huán)水溫度不可行,就用軟件 測量來實(shí)現(xiàn),用循環(huán)水閥打開4min后的釜進(jìn)水溫 度來代替。

4.3 投料控制優(yōu)化

原來的投料控制是用PID的邏輯實(shí)現(xiàn),邏輯 復(fù)雜,不能滿足不同料、不同季節(jié)的實(shí)用性,現(xiàn)作 如下優(yōu)化:

a.改為優(yōu)化函數(shù),進(jìn)行無差調(diào)節(jié)。偏差小于 30kg開始關(guān)調(diào)節(jié)閥,小于20kg調(diào)節(jié)閥關(guān)到70% , 小于lOkg調(diào)節(jié)閥關(guān)到50% ,小于5kg調(diào)節(jié)閥關(guān)到 20% ,小于1kg調(diào)節(jié)閥關(guān)到5% ,小于0.5kg調(diào)節(jié) 閥關(guān)到1% ,小于1% ,關(guān)總閥;但因閥的特性,24 個(gè)閥每個(gè)的情況都不同,要分別整定和調(diào)試。為 了克服其變化,用PID修正其非線性。

b.無論手動控制、自動控制都能看到加料前 的重量、加料目標(biāo)值、加入料、剩余量和實(shí)時(shí)重量, 避免運(yùn)行人員手工記錄和計(jì)算這些量。

c.進(jìn)料總閥在自動時(shí)根據(jù)進(jìn)料分閥開度來 開關(guān),無需干預(yù);選手動控制時(shí),可進(jìn)行手動控制。

4.4 控制方案的測試結(jié)果

本醚化反應(yīng)釜溫度優(yōu)化控制方案在山東HD公司 纖維素醚項(xiàng)目的測試結(jié)果見表1。

其余各項(xiàng)均在次測試中就100% 達(dá)到控 制要求,其中較難的醚化Ⅱ(小)次由于對對 象了解還是有所偏差導(dǎo)致失敗,經(jīng)過分析對象特 性之后調(diào)整了相關(guān)參數(shù),后兩次都很成功,經(jīng)過 10多次的測試,驗(yàn)證了該控制方案思路正確,控 制效果良好。

5 結(jié)束語

該醚化反應(yīng)釜溫度優(yōu)化控制方案,從工程問題角 度上進(jìn)行設(shè)計(jì),針對醚化反應(yīng)釜溫度變化的特點(diǎn)與控 制難點(diǎn),將醚化反應(yīng)釜溫度偏差和溫度變化速率劃分 為若干個(gè)區(qū)域,對多個(gè)參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)了醚化 釜溫度的精密控制。和利時(shí)公司通過對醚化類產(chǎn) 品定制控制功能塊,并對其調(diào)試后可知,該功能塊 使用簡單、調(diào)試方便,并且能夠達(dá)到預(yù)期控制目 標(biāo),可以在類似的間歇式反應(yīng)釜溫度控制中進(jìn)行 推廣,希望能對間歇式反應(yīng)釜溫度控制系統(tǒng)的改 進(jìn)提供借鑒。

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